近年來(lái),由于鳳型酒很難適應(yīng)消費(fèi)者的口感要求,陜西西鳳酒集團(tuán)股份有限公司決定對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)行調(diào)整,生產(chǎn)西鳳濃香調(diào)味酒。
西北地區(qū)氣候干燥,溫差大,對(duì)于濃香酒生產(chǎn)難度很大,特別是對(duì)多年來(lái)一直從事鳳型酒生產(chǎn)的西鳳酒廠來(lái)說(shuō)難度更大,很多職工操作時(shí)都脫離不開(kāi)鳳型酒的生產(chǎn)模式,生產(chǎn)出的酒一度是濃不濃,鳳不鳳,產(chǎn)質(zhì)量都很低。特別是己酸乙酯含量相對(duì)于濃香酒理化指標(biāo)含量有一定差距,直接影響著飲料酒的質(zhì)量,針對(duì)這種現(xiàn)象,西鳳酒廠決定以提高濃香調(diào)味酒中己酸乙酯為核心進(jìn)行攻關(guān)突破。
文章來(lái)源華夏酒報(bào) 一、原因分析
濃香型白酒發(fā)酵屬厭氧發(fā)酵,受發(fā)酵窖池、發(fā)酵周期(天數(shù))溫度、環(huán)境、窖池培養(yǎng)以及操作技術(shù)水平等因素影響,特別是對(duì)入池前條件控制很難掌握,加之生產(chǎn)管理受傳統(tǒng)工藝影響,可塑性強(qiáng),具體反映到實(shí)際工作中,除原輔料、設(shè)備環(huán)境等各項(xiàng)因素外,還有人為因素,如職工技能、責(zé)任心、專(zhuān)業(yè)水平等制約,因而組與組、窖與窖之間,不同季節(jié)之間差異很大,這些都直接影響到西鳳濃香酒的質(zhì)量及主要微量成分己酸乙酯的含量和成品酒微量成分的平衡和穩(wěn)定。
從濃香酒生產(chǎn)開(kāi)始,西鳳酒廠每天對(duì)入池渣子取樣進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,經(jīng)過(guò)科學(xué)論證后得出結(jié)論:只有嚴(yán)格工藝操作,特別是對(duì)入池條件如入池溫度、入池水分嚴(yán)格把關(guān),強(qiáng)化窖池管理,才是提高西鳳濃香酒中己酸乙酯含量的最佳途徑。
原因分析:
1、窖池新窖泥缺乏營(yíng)養(yǎng),缺少微生物發(fā)酵所需要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),使得有益微生物繁殖慢,造成發(fā)酵不良,加之窖池營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)供應(yīng)不足局部出現(xiàn)老化。
2、與入池條件不當(dāng)有關(guān),入池溫度低,發(fā)酵達(dá)不到頂溫,給后期酯化沒(méi)有提供充足的時(shí)間。溫度過(guò)高,主發(fā)酵期提前,后期酯化時(shí)間太長(zhǎng),生酸量大。
3、工人技術(shù)轉(zhuǎn)換沒(méi)跟上。因開(kāi)始生產(chǎn)濃香酒,大多數(shù)職工對(duì)濃香酒生產(chǎn)工藝了解很少,還是按西鳳酒生產(chǎn)工藝來(lái)操作,無(wú)形之中造成影響。
4、曲質(zhì)不穩(wěn)定。原來(lái)生產(chǎn)一直沿用的是鳳型曲,所以生產(chǎn)出的酒很難脫離鳳型酒的風(fēng)格。
5、流酒溫度高。未能根據(jù)不同蒸餾系數(shù)區(qū)分各種酯流出的溫度,發(fā)酵成熟的己酸乙酯不能充分蒸餾出來(lái)。
6、后期窖池管理未跟上。由于大家對(duì)濃香酒生產(chǎn)缺乏認(rèn)識(shí),一味的沿用西鳳酒的操作方法,對(duì)后期窖池管理未跟上,所以,造成己酸乙酯低。
7、由于各組都未搞好雙輪底,對(duì)雙輪底做法缺乏經(jīng)驗(yàn),沒(méi)起到雙輪底作用。
根據(jù)分析結(jié)果,西鳳酒廠認(rèn)為提高入池溫度,是提高西鳳濃香酒中己酸乙酯含量的有效途徑。第一個(gè)活溫度必須在23℃—25℃,窖內(nèi)平均溫度必須達(dá)到21℃—24℃。
實(shí)施一:濃香酒生產(chǎn)工藝比較復(fù)雜,特別是對(duì)窖泥培養(yǎng)很難掌握,所以,西鳳酒廠在每天出完窖后,要對(duì)其窖底和窖壁進(jìn)行己酸菌、黃水和功能菌養(yǎng)護(hù),以增加己酸乙酯菌前驅(qū)物質(zhì)的形成,如發(fā)現(xiàn)窖壁有損壞就及時(shí)補(bǔ)上,若窖內(nèi)渣子下陷,必須及時(shí)將窖壁踩好、封嚴(yán),確保窖池正常發(fā)酵,防止板結(jié)和雜菌污染,并用塑料薄膜進(jìn)行覆蓋,防止封窖泥干裂。
實(shí)施二:嚴(yán)格控制入池溫度,據(jù)測(cè)窖內(nèi)溫度每升高2度消耗1%淀粉,而有益己酸菌的最適溫度為35℃左右,一般情況下,淀粉消耗為冬季7%、春季6%左右,故要達(dá)到頂溫發(fā)酵,需要給后期酯化留有時(shí)間。西鳳酒廠要求前期發(fā)酵10天左右必須升到頂溫,確保有7天—10天的時(shí)間進(jìn)行后期酯化,為有益微生物的大量繁殖和生化反應(yīng)提供充足的有利條件。
實(shí)施三:在工藝操作管理上,結(jié)合西鳳酒廠對(duì)職工的培訓(xùn)教育計(jì)劃,堅(jiān)持對(duì)職工經(jīng)常進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),定期進(jìn)行技術(shù)考核,同時(shí)利用技術(shù)知識(shí)講座、宣傳欄等進(jìn)行宣教,使大家牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”和“堅(jiān)持工藝操作光榮”的思想意識(shí),增強(qiáng)職工的責(zé)任心,并對(duì)業(yè)務(wù)骨干定期培訓(xùn);并由專(zhuān)人負(fù)責(zé),帶隊(duì)去濃香酒生產(chǎn)廠家學(xué)習(xí),帶回好的經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)車(chē)間工作;堅(jiān)持規(guī)范化操作,車(chē)間主任的和工藝員對(duì)班組操作情況時(shí)時(shí)巡查,對(duì)操作記錄和化驗(yàn)記錄隨時(shí)抽查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,確保工藝紀(jì)律100%貫徹落實(shí)。
實(shí)施四:對(duì)化驗(yàn)不合格的大曲停止使用,嚴(yán)把質(zhì)量,確保窖池正常發(fā)酵。
實(shí)施五:在工藝操作上,堅(jiān)持緩慢裝甑,緩火蒸餾,通過(guò)薄層串香蒸餾原理,將發(fā)酵過(guò)程中形成的己酸乙酯等有效成分,有效地提取出來(lái),達(dá)到既豐產(chǎn)又豐收的目的。西鳳酒廠測(cè)定:同樣的酒醅,緩火蒸餾20分鐘,相比于大火蒸餾10分鐘,己酸乙酯提高10%以上,另外,西鳳酒廠對(duì)黃水除用于養(yǎng)窖以外,進(jìn)行統(tǒng)一收集,對(duì)質(zhì)量不好的班組進(jìn)行串香蒸餾充分收集己酸乙酯。
實(shí)施六:在雙輪底工藝操作上,堅(jiān)持留足底醅,翻倒回醅時(shí)加曲翻勻,確?;仵?次發(fā)酵增香。
實(shí)施七:在進(jìn)行窖池后期管理時(shí),西鳳酒廠嚴(yán)格操作方法,使功能菌灌到窖壁之上,真正起到接種作用,達(dá)到酯化目的,杜絕一切不合理的操作現(xiàn)象,給窖池后期酯化創(chuàng)造良好的條件。
實(shí)施八:車(chē)間結(jié)合質(zhì)量審核結(jié)果和生產(chǎn)部工藝紀(jì)律檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,對(duì)輕微的不合格項(xiàng)也不放過(guò),嚴(yán)格管理,嚴(yán)格要求,把不良隱患消滅在萌芽狀態(tài),維護(hù)工藝紀(jì)律的嚴(yán)肅性,以優(yōu)異的工作質(zhì)量,確保產(chǎn)品100%達(dá)標(biāo)。
三、效果檢查
1、實(shí)施前后對(duì)比
?。?)、入池溫度由原來(lái)的19℃—22℃提高到21℃—24℃;
(2)、己酸乙酯含量由原來(lái)的平均值240mg/100ml提高到360mg/100ml。
2、西鳳酒廠品酒委員會(huì)對(duì)實(shí)施措施后產(chǎn)出的西鳳濃香酒口感的評(píng)語(yǔ)是:無(wú)色清亮透明、窖香濃郁、醇甜甘爽、回味悠長(zhǎng),為勾兌優(yōu)質(zhì)酒奠定了基礎(chǔ)。