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濃香型大曲酒秋季轉排的工藝控制
來源:  2015-12-21 10:54 作者:

     濃香型大曲酒秋季轉排是整個曲酒生產的關鍵階段,在某種程度上,它是母糟度夏成功與否的一個反映。

  鑒于母糟長時間高溫壓排、酸酯香味物質積累、淀粉利用率低、骨力差,致使母糟質量下降,活性降低,轉排生產工藝控制困難。上排入窖溫度高,加之停產度夏發酵期加長,出池酒醅酯香物質高、酸味物質高,阻礙發酵物質太多,微生物生存環境惡劣,不利于釀酒功能菌的生長。

  降酸酯、排除發酵阻礙物、把酒醅盡快轉活,是濃香型大曲酒秋季轉排的頭等大事。若秋季生產轉排措施不得力,則會造成生產被動,出酒率低、質量差。因而,必須對秋季轉排生產的配料及入池條件作出相應調整,并對整個工藝操作提出嚴格要求,才能保證大曲酒生產較快地轉入正常。

1、壓排母糟的特性

     與正常母糟相比,轉排時的壓排母糟具有如下特性:

     隨著發酵時間的延長,酵母菌、霉菌逐漸減少,細菌的種類及數量基本未變;母糟的酸度一般上升 1.3度—1.5度,出池酸度一般達到 3.5度—4.0度,酯類物質積累較多,營養水平差,壓排母糟具有酯高酸高的特點,較高的殘余淀粉和殘糖,再加上壓排前入窖溫度較高,生成較多對發酵有阻礙的物質。由于發酵周期較長,母糟的外觀干燥松散,顏色鮮紅或鮮黃,后變成黑褐色,手握骨力差,比較死板。

     造成壓排母糟質量較差的原因,有以下幾方面:

  一是夏季入窖溫度高,升溫猛,窖內溫度很快就超過酵母菌的最適溫度,使其活力下降,不能充分利用淀粉,剩余的糖分被乳酸菌等雜菌所利用而生酸,導致出窖酸度高,這是夏季“倒窖”、“掉排”的原因之一;二是稻殼用量過多,窖內糟子疏松,空氣較多,微生物繁殖迅速因而發酵升溫快,這不僅會使酵母過早衰老而且也促使雜菌繁殖生酸;三是攤晾時間過長,感染空氣及場地中的雜菌多;四是滴窖時間短或滴窖不勤舀,造成酒醅中黃漿水多,酸度必然增高;五是窖皮管理不嚴格而裂口,雜菌大量侵入;六是環境和工具衛生工作不徹底所致。

2、秋季濃香型大曲酒轉排的工藝控制

     多年來的理論研究與生產實踐都說明了濃香型白酒釀造的實質,就是增酸與控酸的過程。入窖酸度的高低,直接影響糖化酶的活力和糖化速度。所以,發酵糟的酸度過高過低,均不適宜。因為蒸煮糊化、糖化和發酵等作用文章來源華夏酒報都需要在微酸性環境中進行,最適的酸度可適應有益微生物的需要,抑制有害微生物的繁殖,有利于糖化和發酵及后期的酯化。

     正常的入窖酸度是保證發酵順利進行的重要條件。酒醅酸度過高,不但出酒率低,影響酒質,嚴重時還會導致生產掉排。入窖酸度的高低,取決于配料時的糧醅比以及打量水的多少,尤其是上排出窖糟醅的酸度高低影響最為顯著。正常生產時,要調節好入窖淀粉濃度、入窖酸度和入窖溫度,使三者得以很好的配合,保證發酵正常進行。

  秋季濃香型大曲酒轉排生產的實質是對入窖酸度進行調控,措施如下:

2.1 加強滴窖控酸

     黃水是母糟長期發酵的積聚物,富含微生物菌體與微量香味成分,尤以有機酸含量為高。秋季轉排時,出窖糟醅的酸度往往較高,要注意出窖糟水分的控制,要派專人負責檢查抽舀黃水的數量和情況,強化滴窖控酸;盡量降低出窖糟酸度,從而降低轉排生產時糧醅的入窖酸度。

2.2 串蒸提取香味物質降低酸度

     待轉排窖池中,長期壓排的糟醅,酯高酸高,香味物質含量豐富,抑制發酵物質太多。在正常的蒸餾過程中,大都富余。

  轉排酒醅內的香味物質,通過甑桶蒸餾到酒中的只是一部分,大部分香味物質仍留在母糟中。香味物質的提出,除與甑桶構造、工人操作等因素有關外,還與蒸餾時甑桶內上升的酒精蒸汽濃度和數量有很大關系,只有當酒精蒸汽達到一定濃度和數量時,酒醅中的香味物質才能被有效地蒸出。

  正常生產的窖池,母糟內酒精含量較多,酯酸等這些抑制物質易被提出;對轉排窖池,因母糟酒精含量少,酯高酸高,可在蒸餾時向底鍋內加酒串蒸來協助降酸降酯。

  針對這種情況,在傳統工藝的基礎上,采取串蒸操作。在蒸餾過程中,利用酒精的反復汽化、凝結和酒精的浸提、拖帶作用,酒醅的酸、酯等主要物質會被帶入酒中,從而降低糟醅的酸度及酯等物質的含量,能為轉排、配醅創造較為適宜的條件。

2.3 適當增加原輔料提高入窖淀粉濃度

  由于轉排時出窖母糟的質量比較差,通過適當增加投入原、輔料,盡可能多地減少用風格質量較差的母醅,有利于實現順利轉排。生產實踐中也證實了入窖母糟酸高,淀粉濃度低,發酵升溫困難,產酒少,雜味重,風格不典型。

  研究表明,轉排時在特定的入窖酸度范圍內,隨著入窖淀粉濃度的提高,母糟升溫幅度增加。每提高1.5 %的淀粉含量,升溫幅度增加1 ℃, 原料的出酒率提高 1 %—1. 5 %, 基酒的總酸總酯提高,色譜的主要成分較為協調,己酸乙酯、丁酸乙酯、己酸增幅較高,酒體更加豐滿、醇厚。因此兼顧諸因素,提高入窖淀粉濃度,實現高酸升溫是可行的。

2.4 大汽沖酸

  在蒸糧蒸酒的同時,大部分揮發酸已帶入酒中, 但仍有部分揮發酸沒有帶出,待酒尾接盡后,把甑蓋拉開,在保證原糧“熟而不粘、內無生心”的前提下,大汽沖酸5分鐘—15 分鐘,以便減少入窖糟醅酸度。

2.5 使用陳曲

  曲藥在濃香型大曲酒釀造中主要功能是作為酶制劑、發酵劑和提供香味前體物質。“曲藥是動力”,提供了釀酒微生物的主要來源。做好曲坯頂溫的控制工作與成品曲的存放工作,對于減少酒醅中乳酸的生成有顯著的效果。

  在曲塊出房后,應在干燥條件下貯存3個—4個月。這樣,在制曲時潛入的大量產酸細菌,在比較干燥的條件下會大部分死掉或失去繁殖能力,貯存后的曲藥用來釀酒,發酵較為緩慢,產生的乳酸較少,釀制出的酒窖香味就較好。轉排時由于氣溫還較高,曲藥要粉碎得適當粗些,使入窖糟醅發酵緩慢進行。

2.6 引入活性干酵母強化發酵體系

     活性干酵母的應用是現代生物技術與傳統工藝相結合的典范,它能良好地生長在高溫、高酸的惡劣環境中,使發酵體系向生成乙醇的方向偏移。干酵母在曲酒中的應用補充了母糟中的酵母菌數量,降低了酸度,強化了糖的代謝,增強了母糟的活性。如能在添加活性干酵母的同時,再添加耐高溫α—淀粉酶及糖化酶,則效果更好。

     干酵母的使用:先用40℃—45 ℃溫水(開水冷涼)復水 20分鐘,加少量糖和氮源,然后降至30℃—32 ℃活化 1.5小時—2小時后應用。應用時應在鼓風揚涼后加曲前,均勻潑灑于糟醅中。

2.7 調整工作時間 避開高溫期

     設法調整工作時間,盡量避開每天的高溫期,利用每天的低溫時間組織生產,降低入窖溫度,從而做到低溫入窖,為酵母的酒精發酵創造適宜的溫度條件。

     老一輩釀酒專家在煙臺試點時,制訂了“煙臺操作法”。把“低溫發酵”列為重要原則,從而抓住了釀酒的靈魂。酵母在低溫下活力強,低溫是抑制雜菌生長的有效手段。為了減少乳酸生成,必須牢牢堅持低溫發酵。

  秋季入窖溫度較高,升溫猛,窖內溫度很快就超過酵母菌的最適溫度,使它們活力下降,不能充分利用淀粉。剩余的糖分被乳酸菌所利用而生酸,導致出窖酸度高,所以要盡量做到低溫入窖。由于“轉排”需要,原料比正常生產用量偏大,窖內糟子較疏松,含氧量過多,所以,在每甑糧糟入窖后適當踩窖,排除多余空氣,踩窖也能控制緩慢發酵。

2.8 搞好清潔衛生減少雜菌滲入

     秋季轉排時氣溫較高,雜菌也較多,釀酒車間不僅使用的原輔料要經過清蒸,還嚴格要求在未出甑之前,每個生產班組必須清掃場地,并用 100 ℃開水打在晾床上和串堆機齒上從而消滅部分雜菌。

  在保證達到工藝要求的同時,盡量減少攤晾時間,以減少感染空氣中的雜菌。

  酒質的提高與釀造場所的環境衛生關系很大,縱觀國內大的名酒廠,都特別注意搞好清潔衛生。在生產現場若垃圾亂拋,爛糟、廢水遍地,晾床場地不潔,將給雜菌繁殖提供溫床,造成酒醅酸度明顯升高,原料出酒率和產品質量大幅度下降。因此,搞好清潔衛生非常重要。

2.9 加強窖池管理

     窖皮因管理不嚴而裂口,雜菌易大量侵入。因此,生產中采取封窖皮泥厚達15 cm 以上,在窖皮泥上蓋上一層塑料薄膜,減少水分損失,保持窖池四周及表面干凈無裂口現象,有裂口及時補好,從而杜絕雜菌侵入,保證窖內糟醅的正常發酵。

3、 結論

     秋季轉排是濃香型大曲酒生產中的關鍵階段,圍繞降酸酯、排除發酵阻礙物,把酒醅盡快轉活,在傳統工藝的基礎上,采取滴窖降酸、串蒸提取香味物質、使用陳曲、用活性干酵母強化發酵、低溫緩慢發酵、注意清潔衛生等一系列措施,通過調動工人的生產積極性,提高認識,加強管理,逐步掌握規律,不斷總結經驗,才能確保秋季濃香型大曲酒生產的順利進行轉排。

 

 


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編輯:苗倩
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