河南賒店文章來源中國酒業新聞網酒精飼料公司靠對設備、工藝不斷革新,完善配套設施,使飼料產量年提高了
1.5萬噸,得率達94%以上,年實現銷售收入近4000萬元,創歷史新高,這是該公司玉米酒糟(過去的廢渣)生產DDGS飼料通過技術改造,走新型工業化道路邁出的堅實而又可喜的一步。
賒店酒業牢固樹立科學發展觀,以循環經濟為理念,實現可持續發展,以提高企業在市場中核心競爭力為目標,依據企業的技術優勢和規模優勢走資源節約,走綜合利用之路,將酒糟(玉米生產轉化酒精后廢液)清液蒸發濃縮使用生蒸汽改為消耗干燥產生的二次蒸汽,使蒸發濃縮量達到每小時35噸左右, 不但節約了水、電、汽耗,而且大大提高了濃縮質量,濃漿濃度達45―50%,經過近幾年的技術改造,使國產蒸發濃縮設備發揮了良好的效果,實現了DDGS蒸發濃縮的高濃度連續運行無結垢的完美要求。該公司通過技術改造成效顯著,實現年節水38萬噸,價值70余萬元,節電25萬度,價值19.8萬元,節汽3萬噸,價值165萬元。玉米酒糟通過DDGS生產和回用,這在全國同行業都屬先進,實現了環保清潔生產和經濟效益的最大化。
就玉米酒精生產工藝來說,清液作為糧食粉碎工段加漿利用水多次循環使用,不僅延長了廢液的排放周期,減少了排放量,而且從源頭上解決了企業環保問題;糧食粉碎工段改進風筒設施,杜絕了帶大料情況的發生,提高了糧食利用率,每噸酒精平均降低糧耗61千克;糖化工段改進工藝路線,利用蒸汽減壓噴射泵裝置,蒸煮溫度降低25度,蒸汽用量減少23%,淀粉液化時間平均縮短42分鐘,并且液化效果良好;發酵工段安裝配套自動凈槽設施,利用酒精蒸餾排出的殘水刷槽,并對發酵槽進行滅菌處理,每槽平均節水1.8噸,節汽0.8噸;酒精蒸餾工段,改進冷凝系統,增加板式冷凝器四臺,增大預冷面積160m2,并實施遠端控制,操作靈活方便,使多級排雜效果更佳。從而使酒精產酒率和優質品率分別提高 19%和16%。直接創效增收近二百萬元。目前,酒精生產、飼料回收工藝技術創新,已成為酒精飼料公司經濟效益增長的最大亮點。
作者:河南賒店酒業有限公司 李向黨
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